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自调匀系统在节约成本上的应用实例 在注重成本控制的今天,CIP(Continuous Improving Program)、CRP(Cost ReductioProgram) 已经成为企业经理们的口头禅,因为产品重量直接关系到成本控制。怎样在遵守相关法律法 规或行业惯例的前提下,尽量避免超重产品以确保利润,已成为一个热点。无锡泛思自动化科技 有限公司研发生产的 自调匀控制系统 提供了完美的系统解决方案,与客户所使用的生产 设备 相配合,对产品重量进行完全动态的检测和在线控制,提高生产效率和控制了产品精度。 对客户来说,产品缺斤短两是不允许的。但是如果产量很大,原料的变更、设备的缺陷 及操作人员的经验缺乏,产品克重势必会上下波动,负偏差难以避免,因此只好在开机时增 加克重,每平方米加重5%甚至更多,用以保证没有克重负偏差的产品出现。这样使得公司 付出了极高的成本代价。无锡泛思自动化科技有限公司推荐使用 泛思自调匀整仪来解决这一 问题,确保每一平方米产品的克重都在重量允许误差范围之内。 原有的生产状况 某无纺布有限公司装备了一条国产汽车内饰材料生产线,过去换批时调整产品克重需要 有经验的师傅或生产经理亲自完成,往往需要经过2-3 次的试生产才能达到基本满意的喂入量工艺, 再交给作业员生产,而且需要作业员在每生产完一卷后检测克重再调整喂入量。 根据现场生产记录,我们得到了如下的统计图表,产品目标克重是350g/m。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4120\wps1.png 从上图可以看出,该生产商为了尽量避免产品中出现克重偏轻,实际平均克重接近360g/m,
每平方米比设计值多用料10g。如果每年的产量是300万平方米的话,一年将多耗料30吨, 价值近40万人民币。再加上每次换批的损失,一年多花费50万人民币是不可否认的。 解决方案 在该无纺布有限公司对本公司的技术有了充分的认可后,他们毅然在这条生产线上加装 了一台自调匀整仪系统。由于我们的产品设计时充分考虑了客户原有生产线改造可能碰到的 问题,改造只花了几个小时就完成了。 改造步骤: 1.将喂棉棉箱后移25cm,改接风管,花时约2小时; 2.在喂棉棉箱和梳理机之间插入泛思自调匀整仪(称),花时1小时; 3.电路连接,将泛思自调匀整仪电路并入原生产线电路,花时1小时; 4.开机调试生产并检验增加泛思自调匀整仪后的控制效果,花时1小时。 以上共花时5小时。 在安装了“泛思自调匀称系统”后,仪表将根据适时检测到的数据不间断地对喂棉量进行调整,做 到了在线检测在线控制,使生产出来的产品在纵向上保持均匀。在随后几天的生产中,我们 依据现场生产记录又统计了产品克重的分布情况。 加装泛思自调匀整仪后克重分布图 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4120\wps2.png 加装泛思自调匀控制系统后卷平均克重的平均值是351g/m,比原来的360g/m,少了9g/m。 实际上由于整个产品克重分布非常集中(未装台菱自调匀整仪之前值为 5.02%,而加装泛思自 调匀整仪后CV值可以控制在2%以内),完全可以将目标克重设计到340 g/m或者更低[350 ×(1-5%)=332.5g/m ],即使这样设计也不用担心超出最低克重要求的产品出现。如果按340 g/m 设计,每平方米将比原先的360 g/m,节省用料20g,一年的产量还按300万平方米计 算,将节省原材料60吨,价值超过70万元。 18936078033 梁先生 13812274560(微信号)
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